为了满足日益增长的食品、饮料、化工产品包装的需要,我们研制了JK-20型经济型数控冲床,解决了轻工行业中利用普通冲床进行板料冲压加工生产率低、耗材多、易发生工 伤事故等问题。但当在该数控冲床上冲压印花板料时,要求印花位于冲裁件中心,这样对该数控冲床的定位精度提出了较高的要求。为了解决该经济型开环数控冲床定位精度低的问题,我们分析了其定位误差产生的原因,根据冲压加工工艺特点,预先对其工作台的定位误差进行动态测定,利用软件进行定位误差补偿,提高其加工精度。 定位误差产生的原因 由功率步进电机通过丝杠驱动的工作台产生的定位误差主要有: (1)由丝杠驱动引起的工作台x、y坐标方向全程分布随位移非线性变化的误差。这一误差在一定时间内具有相对的稳定性,但随着系统投入使用的时间增长、传动副的磨损等还会发生变化。 (2)由丝杠产生的反向间隙误差; (3)由x、y轴导轨不垂直产生的误差; (4)由功率步进电机失步、过冲产生的误差。引起步进电机失步和过冲的原因为:过载,起、停过程中的升降速运动不合适,静态锁定电流值小。当选择步进电机时,使系统的负载力矩不超过步进电机的矩频特性线,并留有一定余量,同时选择适当的升、降频规律和曲线与静态锁定电流,这样步进电机很少出现失步和过冲现象。因此我们只对前三项定位误差进行分析并加以补偿。 非线性位移误差补偿 由丝杠驱动引起的工作台x、y坐标方向全程分布的非线性位移误差在一定时间内是一常值误差,因此工作台安装调整好后,预先对工作台定位误差进行动态测量和处理。测量可采用感应同步器及数显装置或激光测量装置等。在加工中可根据预先测量的定位误差进行误差补偿。 由于其非线性位移误差曲线基本不变性,因此我们可根据预先测量的定位误差,按一定精度在x轴上取一系列离散点,根据离散点的误差将其补偿值(以脉冲当量为单位)建立成表格,存入计算机内存。如某点的误差为2.1个脉冲当量,我们可取补偿值为2个脉冲当量(补偿脉冲当量取误差的整数倍,即将误差值(以脉冲当量计)四舍五入取其整数)。即工作台移动到该点时,控制脉冲减少2个脉冲。这样理论上可将工作台精度控制在0.5个脉冲当量内。 根据以上补偿原理可对工作台位移逐点比较补偿,但当逐点比较补偿时,要占用微机的大量存取空间,还要有足够的运算速度,这样对由单片机开发的系统在实际应用中有一定困难。考虑到冲床冲压加工是点位控制的特点,只需要对工件定位点(冲压点)进行补偿。基于此冲压加工特点,给微机软件补偿定位误差带来了很大的方便。 当工作台在x方向送料时,假设起始点从绝对原点开始,在x1,x2,…,xk,xk+1,…冲压加工,当冲压x1点时,微机应发出的理论脉冲数为: Lx1=X1/δ 式中δ——脉冲当量。 此定位误差补偿方法用在我们开发的两台数控冲床上,该数控冲床步进电机脉冲当量为1/15mm,当冲压75mm的印花圆盒和60mm的印花圆盒盖时,每分钟冲压180次,其定位精度达到±0.10mm,满足了生产厂家的技术指标。 此定位误差补偿方法简单可靠,容易用软件编程实现,在不增加任何硬件的基础上,可在一定程度上提高数控冲床的定位精度。当系统投入使用一定时间后,可重新对其工作台定位误差动态测量,修正表格,消除传动件磨损引起的定位误差的变化。
|